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詳細介紹
二級吸收塔與原一級吸收塔均為空塔結(jié)構(gòu),為鋼結(jié)構(gòu)圓筒體,內(nèi)襯玻璃鱗片。一級吸收塔正常液位為12.2米,新建二級吸收塔正常液位控制在9.0米左右。正常運行時,石膏漿液強制循環(huán)泵的間斷運行,一二級吸收塔的漿液濃度和PH值基本保持一致,漿液的PH值控制在5.2~5.6的范圍內(nèi)。
二級吸收塔采用噴淋塔,漿液循環(huán)泵將吸收塔漿池內(nèi)的吸收劑漿液循環(huán)送至噴嘴,對煙氣進行洗滌凈化并吸收煙氣中的SO2。漿液循環(huán)泵按照單元制設(shè)置(每臺循環(huán)泵對應(yīng)一層噴淋層),二級吸收塔設(shè)三層噴淋層,不設(shè)備用泵。二級吸收塔漿液循環(huán)泵與電機采用直聯(lián)傳動方式。循環(huán)泵及進口閥門能夠在控制室進行自動開啟和關(guān)閉。循環(huán)泵為離心泵,按40000ppm的氯離子濃度進行選材。泵殼、葉輪、前后護板材料為A49(或Cr30A)。漿液循環(huán)泵配有油位指示器、機械密封、聯(lián)軸器罩和泄漏液收集設(shè)備等其他附件。漿液循環(huán)泵機械密封采用SiC,并適應(yīng)沖洗水0.2~0.4MPa的要求。漿液循環(huán)泵采用全金屬泵(圖2 雙塔系統(tǒng)DCS控制畫面)。新增1臺氧化風(fēng)機作為備用,單臺流量6306m3/h,壓升137kPa(表1 設(shè)備技術(shù)規(guī)范)。由于氧化空氣量的增加,需要對原有的氧化空氣管道進行更換。氧化風(fēng)機及其附屬設(shè)備能由DCS實現(xiàn)順序控制。
脫硫吸收塔氧化風(fēng)機型號選型,針對氧化風(fēng)機的選型其實與羅茨風(fēng)機的選型是一樣的,也是要看需要的風(fēng)量和風(fēng)壓這兩個參數(shù),所以在使用氧化風(fēng)機的時候,我們需要根據(jù)脫硫系統(tǒng)的需求來計算著兩個參數(shù)。
脫硫系統(tǒng)中脫硫吸收塔氧化風(fēng)機型號選型,其中壓力的計算與曝氣風(fēng)機的方式類似,主要是根據(jù)脫硫塔或者是吸收塔內(nèi)的液體密度與深度。
3 兩級吸收塔設(shè)備運行方式的探索試驗
#3脫硫一級吸收塔系統(tǒng)配備3ⅠA、3ⅠB、3ⅠC、3ⅠD四臺漿液循環(huán)泵、3ⅠA、3ⅠB、3ⅠC氧化風(fēng)機;二級吸收塔系統(tǒng)配備3ⅡA、3ⅡB、3ⅡC三臺漿液循環(huán)泵、3ⅡA、3ⅡB氧化風(fēng)機。為探索脫硫吸收塔系統(tǒng)的節(jié)能運行方式,行了漿液循環(huán)泵運行方式的試驗探索(表2 工況一、表3 工況二)。試驗選取機組負荷相同、原煙氣濃度接近的時間段,確保試驗結(jié)果偏差在較小范圍。
工況一的吸收塔設(shè)備運行方式:一級吸收塔3ⅠA、3ⅠC、3ⅠD三臺漿液循環(huán)泵,二級吸收塔3ⅡA、3ⅡC兩臺漿液循環(huán)泵運行。
工況二的吸收塔設(shè)備運行方式:一級吸收塔3ⅠC、3ⅠD兩臺漿液循環(huán)泵,二級吸收塔3ⅡC一臺漿液循環(huán)泵運行。
2015年5月20日19:00開始,#3機組負荷268MW,機組負荷穩(wěn)定,脫硫系統(tǒng)參數(shù)無異常,進行了相同機組負荷下的兩種工況試驗,運行參數(shù)統(tǒng)計表如下:
試驗結(jié)論:由試驗數(shù)據(jù)可以看出,在機組負荷及PH值運行穩(wěn)定的情況下,通過運行操作手段,進行節(jié)能調(diào)節(jié),停止兩臺漿液循環(huán)泵,運行參數(shù)仍能達標排放(當(dāng)?shù)囟趸蚺欧艠藴蕿榈陀?00 mg/Nm3),環(huán)保指標控制相對安全;因此,在確保設(shè)備安全運行及環(huán)保參數(shù)達標排放的前提下,采用改變設(shè)備運行方式的調(diào)節(jié)手段達到節(jié)能目的是可以實現(xiàn)的(圖3 試驗過程中的DCS畫面及設(shè)備運行方式)。
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